焦作氯碱厂区成功处置氯乙烯泄漏事故

来源: 昊华宇航化工
时间:2013-07-11

(通讯员 付海平)7月6日凌晨,聚氯乙烯一分厂VCM工段压缩机机体突然崩裂,大量氯乙烯气体外溢,随时都有爆炸的危险。面对突发情况,当班人员梁伟等临危不俱,快速反应,准确处置,果断停车,化解了风险,避免了事故的进一步恶化和扩大,保证了系统的稳定生产。为此,经公司研究,决定对梁伟、许莉萍分别奖励5000元、1000元。

7月6日凌晨1:01分,聚氯乙烯一分厂VCM工段当班班长梁伟在精馏主控岗位顶岗时,突然听到一声闷响,随后听到设备发出的尖锐崩裂声和泄压声。梁伟立刻跑到窗口查看情况。夜色中,他发现压缩机厂房外有大量烟雾。于是,他一边安排转化主控帮助查看精馏系统,一边抓起桌上的应急防爆灯跑往现场。约1分钟,梁伟到达压缩机房门口,通过防爆灯他发现3#压缩机机身变形,机房内大量氯乙烯气体弥漫,压缩机工业冷却水四处飞溅。

氯乙烯是易燃易爆气体,一旦浓度超标,一个火星即能引爆整个机房。而且,压缩机房北边有单体贮槽、聚合反应釜,南边有VCM主控操作室,一旦氯乙烯发生爆炸,后果不堪设想,甚至可能会危及整个焦作氯碱生产厂区和周边居民的安全。

梁伟下意识地冲进压缩机房,仔细查看情况。他发现,3#压缩机机身多处严重崩裂,浓重的氯乙烯气体和冷却循环水正从裂口中冒出,情况非常紧急。他立即关闭了3#压缩机的电源,接着又先后关闭了压缩机东西两侧的氯乙烯出口阀和进口阀,切断了泄漏源。此刻,梁伟稍稍松了口气。但他想到,还有两台压缩机在事故现场运转,必须全部关停,才能彻底消除隐患。梁伟立即喊上当班压缩岗位职工闫灵敏:“搭把手,分头关闭1#、2#压缩机电源和进出口阀门”。两人分头操作,约二、三分钟后跑出机房。

就在梁伟等处置现场事故时,精馏主控操作工许莉萍果断采取紧急停车措施,将乙炔切断阀装置由连锁调为解锁,关闭乙炔切断阀门,避免氯乙烯气体继续大量泄漏。同时,按下了转化与合成紧急停车警铃,向烧碱一分厂合成岗位发出通知,立即停送氯化氢,有效地控制了事故的蔓延,遏制了更大事故的发生。

至此,事故基本得到了有效控制。整个过程用时约7分钟。

事故发生后,焦作氯碱厂区领导、职能处室人员均在第一时间从家里赶到现场,参与事故处理。经过各级人员的共同努力,当天凌晨4:30左右,转化系统顺利开车,生产恢复正常。

当压缩机厂家人员来厂查看情况后,说:“压缩机突然崩裂这样的严重问题在其他企业也出现过,并且都发生了爆炸等次生事故。同样的问题在宇航公司却得到了很好的处置,真是了不起!”

当梁伟、许莉萍等再次谈到这次事故时,他们最大的感受就是:职工必须熟练掌握业务操作技术、真正理解系统的生产工艺,强化日常紧急情况下的安全演练,才能快速、有效处置事故。

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